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技术丨三次风管衬料脱落的原因及修补方法

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三次风管衬料脱落的原因及修补方法


裕泰水泥公司2500t/d生产线于2006年10月投产,三次风管道直径为2200mm,衬砖使用高度为140mm的高强耐碱砖,管道和耐火砖之间夹有厚度为60mm的硅酸钙板用以隔热,三次风管的有效内径为1 800mm。2007年10月,三次风闸板附近和A炉弯管处耐火砖开始变薄脱落,2008年6月大修时发现三次风管两端顶部耐火砖脱落,有的只剩硅酸钙板,有的硅酸钙板也脱落了。


2011年1月检修时发现中端顶部大部分衬砖厚度还有80mm,但也有一些部位衬砖厚度不到50mm。以前衬料修补经常使用补打浇注料的方法,2011年1月用自制砌砖机砌筑耐火砖来修补,通过10个月的使用,效果较好,且比补打浇注

料更简单、更安全、更省钱。


1衬料脱落原因分析


1)长期处在900℃左右的高温环境中,并且受到细熟料颗粒的冲刷,磨损较快。


2)耐火砖供货合同中承诺的使用年限为10年,但在规定的条件下仅使用了5年就

磨损到这种程度,可见耐火砖质量差。


3)从脱落处观察,发现耐火砖的砌筑存在很大问题,尤其是砌砖钢板的使用很不规范,顶部几乎是一块砖一块钢板,有的砖缝中有几块钢板,并且钢板宽度只有100mm,导致耐火砖大头缝中近40mm没有钢板,造成在砖厚度还有50mm时就出现脱落现象。主要原因是对三次风管内耐火砖的砌筑没有足够重视,认为三次风管处于静态,热负荷也远没有窑内高,在砌筑时很少监督或无人监督,造成砌筑质量差。


2 常规处理方法


1)正常生产期间,如果出现衬料脱落,通常是在钢板未被磨穿前就“打包”处理,等停窑后再从内部处理。这种处理方法在三次风管两端有平台的地方比较方便实施,但当脱落处在三次风管中端或侧面时就很难处理,有时被迫动用吊机,这样在高空高温下打浇注料不但十分麻烦,而且无法保证质量,有时停机进去检查发现修补处仍漏风,但由于开机期间不便于检查而常被忽视。


2)停机期间一般采用补打浇注料的方法。侧面制模打浇注料比较容易,顶部就很难在管内处理,为保证浇筑质量,一般在下面制模在上面浇筑。由于在上面施工比较危险,公司在经常出现问题的风管两端上面焊有栏杆,这对于处理面积较大的衬料脱落较为方便,但处理小块时,焊锚固件、上面开口、浇筑、封口程序一项不少,相对来说就较为麻烦。而大量打浇注料时由于浇注料较贵,使用周期也不长,导致成本高。


3 耐火砖修补法


用砖补砌三次风管最大难度就是顶部必须支撑,为此我们根据三次风管的直径做了一个简易砌砖机,见图1。三次风管原来设计的有效内径为1.8m,先做一块宽度为200mm、厚度为8mm、直径为1.8m的弧形钢板(长度小于半圆周),下面用槽钢做底座,中间用可调丝杠支撑即可。




为提高砌筑牢固性,先将衬料脱落处附近厚度<80mm的旧砖全部扒掉,然后用三次风管衬砖进行砌筑。若没有此砖,也可使用厚度为200mm的耐火砖,这时为保证有效内径不减小,应先将硅酸钙板剔除,然后将砌砖机支撑好,上部用耐火砖和耐火泥砌筑,每块砖下用木锲子锲紧,使砖大头和筒体紧挨,砖与砖之间耐火泥要饱满,最后用和砖厚度一样宽的方钢板从侧面锲入,尤其是大头更要锲紧。


若用窑砖补砌直径为2200mm的三次风管,最好用320耐火砖,砌筑难度较小。但为节约资金,我们使用2006年以前剩余的湿法窑420耐火砖和2006~2008年剩余的型号不全的耐火砖对三次风管进行了补砌,虽然型号和三次风管内径不符较为难砌,但降低了库存,节约了大量资金。


2011年11月检修时,同一部位的高强耐碱砖和浇注料磨损程度相近,而用废旧窑用耐火砖修补的地方磨损程度比浇注料更轻,效果很好。


4 修补方法对比及注意事项


据简单统计,在三次风管顶部更换厚度为200mm、面积为1的衬料,用浇注料修补需要0.6t,用4500元/t的钢纤维浇注料大概需要2700元,而用2000元/t的高强耐碱砖砌筑1m²同样厚度砖大概需要900元;在用工上,用简易砌砖机至少省工一半;安全上,用耐火砖修补时是在风管内施工不存在高空露天作业,故比较安全。


注意在三次风管砌筑耐火砖时要选可靠的厂家、优质的砖并按砌窑的质量要求去砌筑;在平时停机检修时,要认真检查三次风管内衬料损耗程度,厚度不足50mm时及时进行更换,以免在正常生产中脱落,给修补造成不必要的麻烦;在运行一定时间后要和窑一样,制定相应的大修方案。


作者:郑占锋,杨宝英 

机构:天瑞集团裕泰水泥有限公司

来源:《水泥》杂志

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