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技术丨水泥配料库底冒灰治理措施

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水泥配料库底冒灰治理措施 


我公司共建有三条水泥粉磨系统,于 2010 年 10月顺利达产达标,然而由于水泥配料库底在设计时未能充分考虑扬尘治理的问题,导致投产后配料库底扬尘较大,通过采取措施取得了显著效果。


1 原因分析


1)袋除尘器能力设计偏小。我公司配料站每台袋除尘器负责 3 个下料点,理论上每个扬尘点收尘风量为 3 000m³ /h,而袋除尘器的处理风量仅为 8 312m³/h。

2)下料落差大。 下料点与落料点之间的距离有1.8m 左右,且无任何缓冲装置,物料直接冲击在运转的皮带上,造成扬尘较大。 

3)收尘管设计安装不合理。 收尘管道直径较细,造成阻力较大,收尘效果差。且收尘点离下料点较远,足有 3m 距离,只能通过导料槽来收下料点的扬尘。 

4)收尘空间不密闭。皮带机的导料槽一直延伸到皮带的两头,造成收尘点不密闭,漏风严重,无法形成足够的负压。

5)下料点的导料槽过宽且离皮带较高。 物料经常将下料点附近的挡皮冲出,而且几天就把挡皮磨坏。


2 改进措施 

1)将原有垂直的下料溜子改成阶梯状下料溜子,使物料由原来的抛落改为滑落,减轻对下料点的冲击作用,降低扬尘量(见图 1)。 



2) 把收尘管直径由原来的 200mm 改为 300mm,且将收尘管直接安装在下料点处(保证倾斜角>35°),增强收尘效果(见图 1)。


3)在下料点前后的导料槽上开口,用旧皮带及旧斜槽帆布各制作两道简易门帘,使下料点和收尘风管形成一个密闭的空间,且越小越好,以便减少漏风使下料点处形成足够的负压(见图 1)。 

4)在下料点处做收口。 通过理论计算将下料点溜子进行缩小,并延伸至距离皮带 50mm 左右,当一条皮带有多个下料点的,溜子底部高度应视情况抬高。针对只有一个下料点的皮带,在其底部制作一个平托板(堵住溜子后半部分即可),使落下的物料存在托板上,积攒到一定程度后从前方缓慢流出(见图 2)。

 


3 效果评价


对于扬尘的治理应从减少扬尘量及加强收尘效果两方面考虑。改进后,我公司水泥配料库底冒灰情况得到了很好的治理,标态下其平均含尘浓度由原来的 80mg/m³ 降低到了目前的 10mg/m³以下,尤其是彻底解决了下料点处漏料、正压问题(原来下料点处没有负压,粉尘四溢,伸手不见五指),不仅为设备的长期稳定运转打下了坚实的基础,而且加快了实现花园式无烟工厂的步伐。

作者:卜江江
机构:冀东水泥(烟台)有限责任公司

文章来源于:中国水泥备件网论坛

(www.cement365bbs.com)





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